国家能源集团安徽池州电厂:“1+1=3”的生态算法

中安在线  汤骁 夏世进    阅读 

  皖赣两省交界之处,长江南岸之畔,国家能源集团安徽池州电厂2号机组于5月19日完成为期七天的首次生物质燃料掺烧试验。此次试验累计投入9.2吨生物质竹木屑,日均掺烧占比1%,一场兼顾环保效益与经济效益的绿色实践,在机组的平稳运转中完成。

  从火电行业节能减排的战略部署,到池州本地废弃生物质竹木屑处理的民生痛点纾解,这道“1+1=3”的生态加法——既解决固废难题、又助力低碳发电、更激活产业链活力,池州电厂在火电与农业的跨界奔赴中,找到了最鲜活、最务实的注脚。

  破题:盘活“边角料”,牵起产业链“红线”

  在传统视角下,电厂的生产经营似乎总是围绕着黑色煤炭展开。然而,池州电厂并未将目光局限于电厂内部,而是立足企业定位,将电厂打造为“植根安徽、融入安徽、助力安徽、服务安徽,在安徽发展,在安徽奉献”的“能源生态枢纽”,组织专业团队深入皖南地区,系统调研农业与轻工业发展实际,精准对接地方固废处置需求。

  图为池州电厂航拍图

  池州是全国知名的鱼米之乡。每年丰产之后,农作物秸秆、竹制品加工产生的竹木屑等生物质废弃物,成为困扰当地的固废处置难题。传统的焚烧、填埋等处置方式,不仅耗费财力,更存在粉尘污染、火灾隐患等环保风险。如何让这些“麻烦事”变成“香饽饽”?

  “我们经过大量技术论证、多轮成本测算,最终决定大胆尝试,从惯于‘吞噬’煤炭的大型燃煤发电设备中,腾出一部分空间,接纳生物质竹木屑作为掺烧燃料。”运行部副主任夏世进说道。

  此次试验,池州电厂坚持安徽公司“创新、精益、开放”工作理念,首次构建起“生物质竹木屑固废火电机组免费掺烧处置”的产业链延链合作模式,在发电设备和本地产业之间,牵起了一条互利共赢、协同发展的绿色纽带。

  答题:破解技术瓶颈,实现1%比例掺烧

  “将质地轻盈、特性多变的生物质竹木屑,送入习惯了煤炭的火电机组‘消化’,并非易事。”运行部青年职工王圣宝感慨。不同于煤炭的稳定特性,竹木屑含有大量纤维素、质量轻且燃点极低,一旦掺入比例不当,极易造成制粉系统匹配失衡,引发炉膛燃烧不稳定,直接影响机组安全运行。

  图为池州电厂巡检员检查掺烧竹木屑制粉系统

  为确保试验安全有序推进,池州电厂成立专项工作专班,明确职责分工、细化工作方案,从掺配方案制定伊始,就将“安全运行”摆在首位。技术人员兵分多路,周而复始地测算研磨参数、模拟气流波动。

  通过现场调试与分组比对,电厂团队确立了“单磨混烧”的技术路线,实现制粉系统与竹木屑研磨的稳定匹配。针对试验中可能出现的燃烧扰动情况,技术团队逐项制定预案,明确一次风流量、风压、热风挡板开度等关键参数的调整标准,最终成功达成1%的掺烧比例,后续可能根据情况逐步增大掺烧比例。

  试验结果显示,整个掺烧过程中,机组各项运行参数与环保排放指标保持正常,累计节省标煤约3吨,减排二氧化碳近6.4吨。

  落地:构建全链条协同,打造“池电方案”

  电厂提前布局,待生物质掺烧实现常态化运行后,预计年可消纳竹木屑约6000吨,在消解地方环保压力的同时,为火电掺烧提供稳定的原料保障。经初步测算,项目年均可节省燃料费用约150万元,减排二氧化碳近1.2万吨,经济与环保效益同步显现。

  图为池州电厂值班员正在调整掺烧竹木屑制粉系统参数

  值得一提的是,本次试验依托现有设备开展,实现“零改造成本”投入,成功验证了燃煤机组耦合农林废弃物的技术可行性、系统兼容性与经济回报性。这一“不增设备、不搞大修”的轻量化改造思路,为煤电行业低碳化改造提供了一条成本可控、易于复制的技术路线选择。

  “每一吨竹木屑的燃烧,都记录着我们绿色转型的坚定脚步。”国家能源集团安徽池州电厂将持续深化上下游企业协同合作,全力打造可复制、可推广的“池电方案”,让企业在服务区域生态环境与绿色能源结构转型中发挥更大作用,以实干实绩让“国能之徽”徽映江淮。(汤骁 夏世进)

编辑: 李娜

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